走进寨崖底洗选厂压滤车间,四台崭新的程控箱式压滤机正在高效运行,如同手风琴拉风箱一般的滤板、压紧板、止推板紧紧地挤压出尾煤滤饼,被挤压过滤出的水清澈干净,流入压滤机下方水槽……
近年,针对压滤车间压滤机设备老化,设备工况运转率低,影响生产系统的处理能力。我厂靶向管控,突出洗煤提质增效,不断升级选煤硬件设备,利用检修时间,从拆除到安装高质高效完成了四台压滤机的更换任务。
为确保压滤机安装顺利,我厂组织制定压滤机安装专题措施,机电车间积极组织、超前谋划、精细准备施工过程,制定压滤机安装方案,规范具体作业流程,标注安装注意事项,进一步明确和细化了各项工作职责分工和施工方案。
新压滤机长约13.7米、净重达37吨,面对如此庞大的“机-电-液”一体化的压滤机,大家总结之前的安装经验,面对困难,迎难而上。因压滤机需安装在车间2楼的位置,车间吊装口径6米,不满足压滤机长达12米横梁的吊装作业条件。机电车间根据现场实际情况,及时优化施工方案,将设备吊装位置由厂房吊装口改成车间窗户口吊装进入,大大缩短了吊装矩离,保证了施工安全。
在安装现场,技术骨干按照任务分配,有条不紊地安装入料、反吹、压榨,各管道气动阀门、控制管路、电路等设施,同时注重施工技术细节,采用水平仪进行抄平找正,使各部件安装标准满足规定技术要求。至此在时间紧、任务重、安装程序繁杂的情况下,我厂顺利完成了四台压滤机的安装使用。
经过调试运行,目前该压滤机设备工况效果良好,煤泥滤饼正常压榨时间由原来的90分钟缩短至50分钟,单台压滤机成饼量由100吨提升至120吨,煤泥产品水分由21%降至18%左右,实现了尾矿悬浮液处理效率的大幅提升,同时缩短设备运行时间,大大节约了电耗,降低了职工劳动强度。
设备更新升级改造后,成功解决了之前设备工况低下,产品处理能力不足的瓶颈问题,同时降低了职工检修维护强度,减少了故障停车时间,对助力现场安全生产管理,有效提高生产效率提供了有力保障。寨选/贾健源